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高頻淬火工藝調試過程
來源:http://www.ccfdw.cn/news689133.html發布時間:2021-9-24 10:54:00
比較了幾種不同的高頻淬火工藝,改進了感應器,選用了新型淬火劑.使產品達到了進口件的水準。
在汽車配件中有一種要做高頻淬火的調節螺釘。該螺釘的材料為 42CrMo 鋼,要求對呈球狀的端部進行高頻淬火,淬火后硬度≥52HIRC,淬硬層深度2-4mm。
開始,我們認為,要求的硬化層較深,是該工藝的熱處理關鍵。使用河南羅伊斯電子提供的高頻淬火設備,初試時采用了較長的加熱時間。試驗工藝和結果如表1所示。雖然表面硬度和淬硬深度都達到要求,但淬火部位出現較長的裂紋。同時,因加熱時間長,還產生了0.15mm 的脫碳層。表1初試工藝及結果
陽壓 kV | 陽流 A | 柵流 A | 加熱時間 s | 冷卻介質 | 淬深層 mm | 硬度 HRC | 脫碳層深度 mm |
11 | 3 | 0.6 | 8 | 自來水浸淬 | 3.4-3.9 | 54 | 0.15 |
經過分析,我們認為淬裂和表面脫碳都可能是加熱時間過長引起的。為此,采取了幾種縮短加熱時間的試驗方案,試驗工藝及結果如表2所示。
陽壓 kV | 陽流 A | 柵流 A | 加熱時間 s | 冷卻介質 | 淬深層 mm | 硬度 HRC | 脫碳層深度mm | 裂紋 |
11 | 2.4 | 0.5 | 7.0 | 自來水浸淬 | 3.4-3.9 | 54 | 0.120 | 存在 |
10.5 | 2.4 | 0.4 | 6.5 | 自來水浸淬 | 3.2-3.7 | 55 | 0.100 | 存在 |
10.5 | 2.2 | 0.35 | 5.5 | 自來水浸淬 | 2.8-3.3 | 55 | 0.030 | 存在 |
10.5 | 2.2 | 0.35 | 5.0 | 自來水浸淬 | 2.5-3.1 | 55 | 0.005 | 存在 |
按表2的方案將加熱時間縮短后,淬火硬度和淬硬深度仍然達到要求。方案4 的加熱時間縮短到 5s,還可以把表面脫碳層深度減少到 0.005mm,但是,這幾個方案都沒能解決淬火開裂問題。
根據我們以往的經驗,使用適當濃度的聚乙烯醇溶液淬火,可能解決 42CrMo 鋼淬裂問題。于是,在上述工藝試驗的基礎上,安排了兩種濃度的聚乙烯醇水溶液作冷卻介質的試驗方案。試驗工藝及結果如表3所示。
陽壓 kV | 陽流 A | 柵流 A | 加熱時間 s | 冷卻介質 | 淬深層 mm | 硬度 HRC | 脫碳層深度mm | 裂紋 |
10.5 | 2.2 | 0.35 | 5.0 | 0.3%聚乙烯醇溶液 | 2.5-3.1 | 54 | 0.005 | 存在 |
10.5 | 2.2 | 0.35 | 5.0 | 2.5-3.1 | 54 | 0.005 | 存在 |
兩種濃度的聚乙烯醇都未能解決淬裂問題。這時,我們選用PAG 類新型水溶性淬火劑再次試驗。我們試用了濃度為 10%的兩種試驗。試驗的工藝和結果如表 4 所示。
陽壓 kV | 陽流 A | 柵流 A | 加熱時間 s | 冷卻介質 | 淬深層 mm | 硬度 HRC | 脫碳層深度mm | 裂紋 |
10.5 | 2.2 | 0.35 | 5.0 | 10%PAG淬火液 | 2.5-3.1 | 54 | 0.005 | 無 |
10.0 | 2.2 | 0.35 | 5.0 | 2.4-2.8 | 54 | 0.005 | 無 |
淬裂問題解決了,熱處理要求全部達到了。但淬硬層深度不夠均勻。檢查淬火工件的截面,發現球面端部的邊緣淬硬層淺,而中間部分比較深。按感應加熱原理,解決這個問題的方法應首先是改進感應器。用改進后的感應器進行了一組試驗,工藝參數和結果如表5所示。經檢查對比,各項指標與進口件的質量相當。淬硬層均勻了,全部達到我們希望的效果,F已按表5工藝進行生產。表6是對比試驗結果。
表5 改進感應器后的試驗參數及結果
陽壓 kV | 陽流 A | 柵流 A | 加熱時間 s | 冷卻介質 | 淬深層 mm | 硬度 HRC | 脫碳層深度mm | 裂紋 |
10.0 | 2.2 | 0.35 | 5.0 | 10%PAG淬火液 | 2.8 | 55 | 0.005 | 無 |
表6與進口零件的質量對比
分析項目 | 進口零件 | 本廠生產件 |
基體硬度(HRC)) | 26 | 28 |
基體組織 | 細小索氏體 | 細小索氏體 |
球頭硬度(HRC) | 54 | 55 |
硬化層深度/mm | 2.6 | 2.8 |
過度區長度/mm | 0.20 | 0.30 |
硬化層組織 | 隱針狀馬氏體≤3級 | 隱針狀馬氏體≤3級 |
在確定生產工藝的試驗中,出現過淬裂、脫碳、淬硬層深度不均等問題。通過分析研究,從感應加熱時間、淬火介質、感應器等方面著手,使用河南羅伊斯電子高頻設備把問題解決了,并且使調節螺釘的熱處理質量達到了國外同類產品的質量水平。
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